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钛锻件厂家浅析海绵钛异常外观形成机制及其预防措施

发布时间:2024-10-30 11:29:40 浏览次数 :

钛及钛合金以其独特的物理化学性质广泛应用在航空航天、医疗、能源等多个领域[1-4]。规模化的金属钛生产方式为克劳尔法(镁热还原法)[5-7],即在真空容器内,利用金属镁还原四氯化钛生成海绵钛及副产物氯化镁。海绵钛能否被应用于航天、航空、航海等高端领域,取决于其化学成分、疏松度以及异物夹杂情况[8-9]。从海绵钛的外观可以直接判断该炉次生产过程中是否出现异常情况,存在异常外观的海绵钛将无法应用于高端领域。

钛锻件

针对海绵钛生产过程中出现的烧结、颜色异常等现象,可以从元素组成、微观形貌等多角度分析原因。首先,根据GB/T4698.13—2017对异常海绵钛的化学成分进行测定,同时借助扫描电子显微镜等对海绵钛的微观结构进行深入研究,分析海绵钛异常外观的形成原因并提出解决措施,以期提高海绵钛产品质量和产量的稳定性。

1、异常外观及原因分析

1.1烧结现象

钛坨表面烧结是一种常见的异常外观,出现此现象的直接原因是还原过程中反应器内整体或局部温度过高。如图1所示,当钛坨表面出现明显异于正常灰色海绵钛的、具有亮银色金属光泽的块状物(图1a、1b)或珠状物(图1c、1d)时,即说明该炉海绵钛在还原过程中温度出现了异常。

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影响反应炉内温度的因素很多,包括加料速度、加料方式、反应液位条件、散热系统等。

四氯化钛和镁的反应属于自催化反应,反应式如式(1)所示。镁热还原过程中会释放大量热能,过快的加料速度和不合理的加料方式会导致炉内产生过多的反应热,散热系统无法及时排出多余的热量,造成区域温度过高,生成的固态金属钛在高温下呈烧结结晶聚集体。同样,反应液位过高时,还原反应带会偏离散热系统的散热区域,导致炉内温度过高。除此之外,还原反应的空间缩小,液态四氯化钛来不及汽化就进入液镁中,从而发生液-液反应。由于液-液反应没有汽-液反应分布广,散热也较慢,也会导致出现烧结现象。

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借助JSM-7800F型场发射扫描电子显微镜(FESEM,配有X射线能谱仪)对图1b中烧结区域进行微观分析,结果见图2。从图2可以观察到,烧结区域存在疏松多孔和致密烧结2种不同形貌,其中A区域附近的海绵钛仍保持疏松多孔结构,B区域附近的海绵钛呈现烧结成团的现象,且存在较大的孔洞,表明疏松多孔的海绵钛在高温下由固相转变为液相,并团聚在一起。借助能谱分析,图2中A区域N元素的质量分数为12.4%,Ti元素的质量分数为87.6%,N元素可能来自于未清理干净的反应器器壁;B区域Fe元素的质量分数为41.1%,Ti元素的质量分数为58.9%,Fe元素的存在可能是由于反应器中的Fe元素在高温下向生成的海绵钛内部扩散,从而形成Fe-Ti合金。无论是N元素含量偏高还是Fe-Ti合金的形成,都与温度异常有关,出现该类问题的海绵钛不能作为正常海绵钛进行销售。

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在海绵钛的实际生产中,为了控制反应速率和温度,通常需要精确控制反应条件,包括镁和四氯化钛的比例、四氯化钛的流量、反应器内的温度和压力等参数。此外,科学设计冷却系统和反应容器也可以更安全地处理这一强放热反应。

1.2异常颜色

当钛坨出现异常颜色时,可以根据颜色来判断该炉产品在还原–蒸馏过程中出现的问题。除了上文提及的由烧结引起的亮银色外,常见的异常颜色还有红蓝紫色、黑色、黄色。

红蓝紫色经常一起出现,如图3所示。在还原或蒸馏过程中,如果反应器内进入大量空气,导致金属钛燃烧,则会产生各种颜色。利用机械设备从图3中异常颜色区域取样,采用ONH836氧氮氢分析仪测定O、N元素含量。结果表明,红蓝紫异色区域O元素含量明显偏高,表明钛与氧气在高温下发生了氧化反应,如式(2)所示。据相关研究,加热温度较低时,钛表面的氧化膜近乎透明,温度升高后,氧化钛薄膜会慢慢增厚,并对光线产生干涉,当钛在空气中加热1h后,纯钛表面氧化层的颜色按加热温度由低到高依次为淡黄色、黄色、普鲁士蓝、蓝色、紫色、红灰色、灰色[10]。

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除此之外,钛坨中还可能出现黑色夹杂物,如图4a所示。借助机械设备将位于钛坨中的黑色块状物(图4b)剥离出来,利用扫描电镜观察其微观形貌(图4c),可以看出其与正常海绵钛存在明显差异。能谱分析结果表明,黑色夹杂物含有较高的Fe、O、C、Cl、Ti元素,说明该夹杂物属于复杂的化合物集合体。

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钛坨发黄也是一种较为常见的异常现象,包括淡黄色(图5a)与黄色(图5b)两类。其中,淡黄色是因为局部N元素含量偏高,而黄色或深黄色则是由于金属钛与N2发生反应生成氮化钛,如式(3)所示。

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从图5b中取样,采用扫描电子显微镜进行微观形貌观察和能谱分析,结果见图6。图6中A区域N元素含量为1.6%,B区域N元素含量为0.5%;由于取样部位靠近反应器器壁,A、B区域Fe元素含量均较高。不同的是A区域海绵钛颗粒较大,呈现立体多孔状结构,B区域颗粒偏小,为不规则球状。结合该炉产品在生产过程中反应温度偏高,可以推测B区域大量的小颗粒团聚烧结在一起形成了A区域的立体多孔状颗粒。结合文献[11]可以判定,取样区域除含有Fe-Ti外,还含有一定量的TiN。

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TiN密度低,一旦夹杂在海绵钛中,铸锭熔炼时会形成低密度夹杂。TiN密度与基体钛相近,而熔点却远远高于基体钛,在铸锭熔炼过程中难以被熔化,因而极易在合金材料中形成“脆点”,成为零部件的裂纹源。TiN经切割破碎后与正常海绵钛产品形貌相似,一旦混入产品中,后续人工挑选与色选机挑选阶段很难识别剔除。因此,凡是生产过程中出现负压进气现象的海绵钛产品,均不能用于航空等高端领域。

任何异常颜色的出现都表明海绵钛生产过程中存在问题,需要仔细调查分析,以确定引起这些变化的具体原因。严格的质量控制和工艺监测对于确保海绵钛的一致性和高质量非常重要。

1.3夹灰

夹灰是一种比较罕见的异常现象,一般以灰色粉末状形态出现在钛坨心部或顶部。图7所示为钛坨心部存在的严重夹灰形貌,在切割过程中出现了大量的灰粉。

采用CS744碳硫分析仪对钛坨顶部、中上部和心部的灰粉进行元素分析,结果见表1。从表1可以发现,O、N元素含量明显偏高,尤其是心部的夹灰样品,O元素含量为0A级海绵钛的28倍,N元素含量为0A级海绵钛的2125倍,表明夹灰现象与大量进气有关。

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借助X射线衍射仪对钛坨夹灰进行物相分析,结果见图8。从图8可知,灰色粉末为氮化钛,进一步证明夹灰现象的出现与还原过程中的进气有关。

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1.4异物

高端应用领域对海绵钛的异物防控有着严格的要求。海绵钛生产过程中可能出现的异物种类很多,常见的有杂质金属物和非金属物、未蒸馏干净的氯化镁和镁等,如图9所示。大部分的异物可以在后续的清扫、破碎、筛分等环节挑出,部分异物(如密封垫碎块)会在切割破碎阶段被粉碎,进入到最终产品内,严重影响成品质量。

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异物的出现除了增加后续的挑拣工作量外,对海绵钛的质量也有着严重的影响。钢筋会提高该炉产品局部Fe元素甚至整体Fe元素的含量;残留的氯化镁则会导致该炉产品的Cl元素含量超标;密封垫碎片的出现则预示着生产过程中反应器的密封性出现问题,会影响该炉产品的O、N元素含量。

海绵钛生产涉及多个工艺环节,从原料准备到最终产品的应用都需要严格把控质量,以确保最终产品的质量和性能符合要求。

1.5坨体歪斜

海绵钛在还原以及蒸馏阶段会因为自重等因素产生压缩,正常的钛坨应该具备周身匀称、顶部平整、整体较为疏松的特点。当还原过程中加料出现异常情况时,例如多管加料中部分加料管出现长时间堵塞,就会导致钛坨整体出现歪斜(图10a)或局部歪斜(图10b)。除此之外,当反应器内底部的筛板放置歪斜时,同样也会导致坨体歪斜。

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桶装密度是评判海绵钛品级的重要指标之一。坨体歪斜不仅严重影响海绵钛坨底部歪斜部分的桶装密度,还会造成钛坨取料率(1级品以上海绵钛)下降。

2、解决措施

针对上述海绵钛生产过程中出现的异常外观以及形成原因分析,提出相应的预防及改善措施,总结如下:

(1)控制还原–蒸馏温度。钛坨表面烧结以及坨身表面残留氯化镁等,都是由还原–蒸馏过程中温度异常所导致的。反应炉作为一个密闭容器,温度测量存在无法避免的误差,需要通过间接手段控制炉内温度。

针对还原阶段,通过控制四氯化钛的加入速度以及反应区域的高度,配合强制通风的散热系统,将反应器内的反应生成热量与反应器外的温度散失热量控制在动态平衡阶段,以保证温度场的稳定。蒸馏阶段的热量来自反应炉加热系统,温度的稳定控制不仅需要保证加热元件稳定工作,同时还需要配合真实有效的温度测量手段。

(2)防止空气进入反应器内。大部分钛坨的产品异常与生产过程中的负压进气有关,如何防止进气需要从2方面着手,即保持反应器密封性与维持惰性氛围。

反应器上存在加料、测压、充氩等管道系统,这些系统的密封性取决于法兰和密封垫的配合情况,需要根据密封位置来选择合适的密封垫,如耐高温、耐腐蚀、可重复利用等。

还原–蒸馏过程中不可避免地存在打开反应器的操作,此时就需要利用惰性气体来维持反应器内的惰性氛围,通常选择氩气作为气氛控制介质,根据打开孔的大小和打开时间制定合适的氩气流量。

(3)防止异物掉入反应器内。为了防止异物掉入,需要做好相应的工装设备,例如采用一体成型的钢钎,减少焊接部位,定期检查更换;更换石墨垫时要做好管口的临时堵塞等。(4)坨体歪斜的主要原因为筛板不平整以及多管加料料速不均衡。筛板结构的优化以及定期报废制度的建立与严格执行能够有效保证钛坨底部的平整;采用多管加料的加料方式时,必须实时监控多管料速,使其保持均衡,避免加料管出现堵塞问题。

3、结语

(1)海绵钛坨异常外观的预防是确保最终产品质量和性能的关键。通过严格的工艺控制、有效的防范措施和定期的质量管控,可以降低异常钛坨出现的概率,提高海绵钛质量、产量的稳定性。

(2)除了建立完善的质量管理体系,定期对海绵钛的生产过程和设备工装进行检测,确保及时发现并解决潜在问题之外,还需要持续进行技术改进和创新,探索新的海绵钛制备方法和工艺,以提高生产效率和产品质量。

参考文献References

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